== Digital system subgroup meeting on 2017/9/11 16:00-17:00 (JST) == * 出席者: 宮川、上泉、霜出、山本、鍛治、横澤 ---- === 1. 現状のタスク確認 === * k1bootバックアップ。(山本) * k1bootの常時バックアップを設定する。k1nfs0で/opt/以下をマウントして、/opt/以下をバックアップ。 * バックアップに1日くらいかかっている。archiveが大きいので、無駄にバックアップしている。 * k1boot移動。(宮川) * これまでの1Uの最古のPCから2Uのものに変更した。1Uのものはk1buildに使用。 * ケーブルが相当くちゃくちゃだった。かなりテコ入れした。 * k1camの移動が残っている。 * k1build稼働開始。(宮川) * 最初ビルドが遅いという問題があったが、時刻のずれが問題で、ntpで合わせて解決。 * k1fw1が再起動を繰り返した問題の解決。 * minute_rawが原因(山本、宮川) * minute_rawのファイルサイズが200バイトで割り切れなくてはならない。(宮川) * minute_rawの書き込み失敗が原因でファイルサイズがおかしくなった。書き込み失敗の理由はDiskがいっぱいになったから。ファイルサイズを治すプログラムも作った。(山本) * minute_rawが過去の遅いデータを全て記録している。現在300GB程度。 * 結局2週間分くらいが落ちてしまった。 * 坑内ストレージの追加を検討。3TBのDisk9台をそれぞれ増設予定。(宮川) * RT modelがよく死ぬ問題の解決。(宮川) * Dolphinが原因。Dolphinスイッチに繋がれた計算機の電源を落としたり、立ち上げたり、スイッチ自身の電源を切ったり、入れたりした時に、RT modelにDolphinライブラリでやり取りが書き込まれているモデルが落ちる。 * RT modelにDolphinライブラリを使っていない計算機のケーブルを、スイッチから外した。 * k1pr0電源問題。(宮川) * カードの枚数を増やしたらIO chassisが途中で認識しなくなる。 * 750Wの電源を交換して1250Wの電源を試した。テストベンチで13枚(ADC8, DAC2, BO3)まで動いて、のちに不安定になり12枚(ADC7, DAC2, BO3)で安定稼働。のちにk1pr0にインストール。 * ダミーのADC0を入れないと、スレーブでADCのチャンネルが定義されない。 * テストベンチのRT PCのbios update。(宮川) * これまで4枚程度しか認識しなかったカードが13枚までは確認できた。 * 新しいDC-DC電源テスト。(宮川) * これまで10Aの片側電源だと4枚程度までだった(山本)のが、30Aの電源(実際には20Aに制限)で+側の24V片側駆動で12枚まで(ADC7, DAC2, BO3)載せることができた。まだ余裕がありそう。定常時に4A流れることを確認。 * 次は坑内で遠距離のテスト。 * Timing 999996問題。(宮川) * DACのアダプターカード挿すと発生する問題。DAC自身は関係ない。 * テストベンチでの検証の結果、RT moduleを直接rmmod, insmodすることで多少解決するに見えたが、k1pr0では通用しなかった。再度テストベンチでに帰って、負荷をかけた状態で試す。 * Remote Epics(山本) * サーバーが立ち上がり、そこにログインすればMEDMが見える。宇宙線研LANの中に入ればReadonlyでみえる。 * epicsgatewayを立ち上げているが、なぜか本システムがReadonlyになる問題がある。 * MEDMくらいしか実行できないようにしてある。 * dataviewerは使えるようになった。DTTが難しい。TPが読めないが、それはTPを使いすぎないという意味でOK。 * 公開はあと少し先。 * Bugzilla(山本) * テストで使えるくらいにはなった。 * カテゴリー分けなどを検討する必要がある。 * サーバーをgwwikiに移す。 * モデルのテコ入れ。 * libraryのバージョン * filterbankの数の制限 * Timing delay測定(鍛治) * テストベンチで遅延のズレを測定すると、ポートに依存して遅延が変わることがあることがわかった。ケーブルの長さを同じにすると遅延が変わるが、違う長さだと遅延の違いがなくなる。オーダーとしては遅延そのものが20nsくらい、ポートごとのずれが10nsのオーダーで違いが見える。 * 14kmの遅延を測定した。ただし、Testbenchからだと測定できるが、Masterからだと測定できなかった。スプライスボックスによるロスが原因だと思われる。 * 結果は20ns程度のズレしか見られない。これは補正による。 * FPGAのソースコードは発見できた。 * GPSとどれくらいずれがあるかなどをこれから調べる。 * common viewで調べることができる。 * Common Viewのアップデートと整備が完了。年間メンテナンス契約を結んだ。 * アンテナをどうするか? * 坑内の相対的なずれの原理を調べる。 * ISSのモデルはIMMTで最初試す。 === 2. Rackの状況 === * k1ioo * 稼働中。 * k1imc * 回路などのラック内での整理。 * 学生の組織的な手配が必要か? * k1immt * テスト用に使っている。 * k1pr0 * 稼働しているが、様子を見る。 * k1pr2 * 稼働中。 * k1bs * 稼働中。 * k1sr3 * ラックを追加した。Phase1で使わないので、もしかしたら繋ぐ必要がないかも。 * k1lsc * ラックを追加した。 * k1ex0 * 特に問題なし。 * k1ex1 * 数10Hzと960Hz付近のノイズが大きい。 * k1ey0 * 特に問題なし。 * k1ey1 * 稼働中。 * k1px1 * 温度計が動いていない。Wireless routerの2.4GHzが死んでいる。 * Timing関係 * DT ADCについてもう少し理解が必要。 * Test bench関係 * DCUID * IMCだけ残っている。いつか交換。 * Timing機器 * 今年度夏頃に、購入で進んでいる。10月末に来る予定。 === 3. その他 === * daqd再起動をどうするか。VISは自分で押すスイッチを作った。 * diagguiは閉じる、コントロールルームのスクリーンを閉じるというルールを作る。 * RT modelのリスタートでDAQが死ぬことがある。 * DAQトラブルで、RTPCを全て再起動しなければならないことがある。原因不明。 * MEDM: PV info: defaultで落ちる。 * X arm 1500mのラックを新規に作らないといけない。 ----- * 次回打ち合わせは10月23日午後4時からの予定。